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正质量罗茨风机高压变频器改造节能罗茨风机高压变频器改造节能18954110001
摘要:正质量罗茨风机高压变频器改造节能罗茨风机高压变频器改造节能18954110001

关键词罗茨风机高压变频器改造节能
中图分类号TH444 文献标识码B
一、存在的问题 A
(4)自动调
通常风机按照最大额定负荷设计,但其多数时间只工作在 整输出电压。正
最大额定负荷的2/3段,为适应风机负荷变化,传统工艺是采用 常情况下,三相
控制出口阀门开度,调整风机供气量。这样不仅缩短阀门寿命, 电压为额定输
还造成能源大量浪费,企业成本增加。电机在工频运行,整个系 出,见图1。若功
统(风机、管道)存在较大振动,并且电机启动时产生电流是额定 率单元故障,系
电流的5-6倍,导致系统母线电压降低,系统负荷波动,出现 统可自动将其旁
“晃电”或其他事故。为此,濮阳龙宇化工有限责任公司对煤制气 路,同时漂移三
湿脱丁段2。罗茨风机进行改造,根据配套电机参数(表1),综合 相电压中心点,
考虑,选择北京利德华福电气技术有限公司HARSVERT系列、 调整相位角,确
6kV变频调速系统。 保三相电压对.
表1 罗茨风机配套电机参数 如 B
型号 额定电压,、r 额定电流,A 额定功率,kW 功率因数 转速(r/min) 图l正常时电压输出YB400M2-6 6000 27.2 220 O.85 987
称,维持生产,如A相A4、A5故障,系统经过
二、HARSVERT-A变频调速系统 调整,三相电压输出可达到80%额定电压,见图2。
1.基本结构 三、罗茨风机调
该系统由变压器、功率单元和变频控制器组成,功率单元是 速系统变频改造 A
基本的交一直一交单相逆变电路,整流侧是二极管三相全桥,对 1.工作原理
IGBT逆变桥进行正弦PWM控制,每5个功率单元串联构成一 6kV电源由高压
相(用户可根据实际情况选择功率单元)。主控制器、人机界面 开关引入旁路柜,经
(嵌入式工控机)、PLC组成控制系统,均采用ES485进行数据 隔离开关进入变压器
通信。输入侧移相变压器副边绕组分为i组,构成42脉波整流 柜进行网侧隔离,最
方式,向每个单元供电,可显著改善电流波形,使负载下网侧功 终输入至功率柜。系
率因数接近1。输出侧每个单元的u、V输出端子相互串接成星 统控制柜根据控制指
型接法向电机供电,可减少电机谐波损耗,消除机械振动。 令和内部检测信号,
2.主要功能 对电能进行综合逻辑r
B
(1)掉电保护。主电源掉电,高压开关不会立即跳闸,系统只 处理,功率柜输出变 如
是衰减变频器输出频率,若主电源在3s内恢复,则变频器恢复 压变频的交流电源驱 图2故障时电压输出正常频率,设备继续丁作,否则变频器停止输出,高压开关跳闸。 动电机。通过变频器
控制电源掉电后,系统投入UPS继续运行30min。 工控机进行风机启动、停止、加/减速等操作,监视变频器输出频
(2)掉线保护。变频器可存储运行转速,若远程模拟给定信 率,电流及报警等情况。
号掉线,可稳定输出转速。 2.控制方案
(3)变频器自启动。高压失电20s内恢复后,变频控制器可 (1)主电路。根据公司风机负荷的重要性,采用“l拖l”控自动查找电机速度,使其恢复失电前运行状态,实现电机平滑启 制,即l台变频器带l台电机,增设工频旁路回路,确保变频器动。 故障或检修时,风机安全、可靠生产,接线见图3(图中QF为真
iOttltl兰itltlli 2008
Nol0团万方数据
的可调性起着决定性作用。压紧力越大。密封内表面同活塞杆接下载:qdzsamc.com (已下载0次) 标签:罗茨风机 维修罗茨风机 多级离心风机 真空泵
触越紧密,密封效果越好。当液压缸运行一段时间后,V形组合
改进HV804型 密封的密封面(同活塞杆接触的内表面)会轻微磨损,这时就需
要调整压紧力来补偿密封件的磨损。 由于锁母外径较大,只能
打包机液压缸端盖 使用专用工具紧固,不仅紧同非常困难而且压紧力大小也不易
控制。液压缸的安装位置大约距地面3m多高,而且两缸安装距
离较近,安装后无法对密封的压紧力进行调节,从而导致液压缸
陈永利 端部泄漏。对此,在原有端盖基础£:改进。
加大锁母内径。在锁母的外端面上增加8个螺纹孔,压盖通
HV804型短纤维打包机,邯郸纺织机械厂生产,主要功能 过8条螺栓与锁母紧密联结,同时8条螺栓的预紧力,为压盖向是将腈纶短纤维压实,按要求捆扎成大小重量一定的纤维包。液 v形组合密封提供压力。所以,可通过调整螺栓的预紧力来控制压系统中两个单杆活塞式油缸,端部采用V形组合密封,两个 对V形组合密封的压力,螺栓预紧力的调节可以通过扭力扳手油缸的活塞杆由刚性压板连接,以确保两缸同步升降。设备经过 完成,解决r对压紧力大小的控制问题。
一段时间运行后,两油缸经常由于端部泄漏而更换,起初怀疑是 当V形组合密封的密封面磨损后,由新增加的插垫完成。V形组合密封质量不过关,但更换高性能的V形组合密封后, 插蛰安装在锁母和压盖之间,通过调节插蛰厚度,使v形组合端部泄漏仍然没有消除。经拆下油缸分析后认为,油缸端盖提供 密封获得足够压力,即将初始安装的厚插垫更换为较薄插垫。给V形组合密封的压紧力不足且不易调节,是造成液压缸端部 为了便于不同厚度插垫的更换,插垫设计成两半式,可以在不漏油的根本原因。 拆下压盖的情况下更换插垫,即使在较高的作业位置也可顺利
V形组合密封的压紧是通过端部锁母与缸体螺纹连接完成 完成