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罗茨鼓风机维护和保养必须着重注意的问题如何处理罗茨风机温度过高离心风机压力上的大小与流体的具体关系
作者:管理员    发布于:2014-05-15 16:29:13    文字:【】【】【
摘要:罗茨鼓风机维护和保养必须着重注意的问题如何处理罗茨风机温度过高离心风机压力上的大小与流体的具体关系18954110001孙经理
鼓风机的安全运行及使用寿命,取决于正确而经常地维护和保养,并应注意任何事故苗子,除了要注意一般性的维修规程外, 还须着重注意下述各点:

a. 检查各部位的紧固情况及定位销是否松动现象,如有松动应紧固之。

旭彩网b. 鼓风机机体内部有无渗油现象。

旭彩网c. 鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。

d. 注意润滑油冷却情况是否正常,注意润滑油的质量,经常倾听鼓风机运行有无杂声,注意机组是否在不符合规定工况下工作。

e. 鼓风机的过载有时不是立刻显示出来的,所以要注意进排气压力、轴承温度和电机电流的变化,籍以判断机器是否运行正常。

f. 拆卸机器时应对机器各配合尺寸进行测量,做好记录,并在零部件上做好标记与方向,以保证装配且能保持原来的配合要求。 罗茨风机温度过高处理方案

  (1) 油箱内油太多、太稠、大脏;

  (2) 过滤器或消声器堵塞;

  (3) 压力高于规定值;

  (4) 叶轮过度磨损,间隙大;

  (5) 通风不好,室内温度高,造成进口温度高;
    
(6) 运转速度太低,皮带打滑。

  (1) 降低油位或挟油;

  (2) 清除堵物;

  (3) 降低通过鼓风机的压差;

  (4) 修复间隙;

  (5) 开设通风口,降低室温;

  (6) 加大转速,防止皮带打滑。

旭彩网g. 新机器或大修后的鼓风机,按使用步骤投入运行,建议运行 8 小时后更换全部润滑油。

旭彩网h. 在正常条件情况下要求机组运行 1000 小时必须更换润滑油,不按时换油的售后服务不在免费三包范围内。

i. 日常保养很重要,小故障必须修复后再投入使用。前言    连接形成一个内孔很小锥度的筒体,与转子组成轴

旭彩网    目前,宣钢炼铁厂*座高炉中有&座高炉配置    流压风机的通道,是气流产生的重要通道,其几何全静叶可调轴流风机,通过操作防喘阀、静叶控制    尺寸可通过气动力学计算后确定。轴流风机自控系伺服油缸可以实现风量和风压自动调节,针对其调    统和电控系统比较复杂,设备运行中形成多点、多节范围宽广特点,在生产实践中,高炉工长经常可    种自动监控方式,尤其对轴瓦系统监控保护非常重以实现风量和风压及时调节。由于该型风机设置多    要。宣钢炼铁厂轴流风机配置见表!(正常工作点种自动保护功能,所以在高炉正常生产中,风机自    效率均#,(F)。

 动保护功能可起到作用,风机静叶退回到安全状    表!) 宣钢炼铁厂轴流风机主要设计技术参数

旭彩网    流量G  进气温 进气压  排气压  转速G  轴功率态,停止向高炉供风,可避免轴流风机意外损坏,    #

    (; G;’))度GH  力GIJ( 力GIJ((2G;’))  G5K避免了对高炉造成灌渣被迫紧急休风的事故。本文    LM-%’

旭彩网    !%风机  !!&&    ,C-   %C%(!   %C$(   ,%%%   $(",分析轴流风机关键部件的几次典型事例,通过交流

旭彩网 以期减少意外停机对高炉生产造成损失。   

旭彩网    !!风机

$)  全静叶可调轴流风机   

   

    全静叶可调轴流风机是现在冶金行业推广应用

 的节能型风机,在炼铁生产中为高炉提供风源的重   

    风机  要设备。它是由轴流压缩机、变速器、原动机、润    #)  全静叶可调轴流风机故障及处理措施滑油站、动力油站、进风系统、电气、自动监测控    #+!) 增速机轴瓦温度偏高

 制等系统组成,它具有流量调节范围宽和效率高等    (!)曾发生$.高炉使用LM-%’!!风机一投优点,与离心鼓风机相比具有明显的节能效果。    入,发现增速机快轴瓦温升至(%H以上。因该轴

    轴流风机主体构造主要有三缸,即由机壳    瓦属巴氏合金,投产时设定报警温度值  (%H,紧

旭彩网    #(外缸)、调节缸(中缸)、叶片承缸(内缸)组    急停机值  !%"H,如果该轴瓦温得不到有效控制,

旭彩网    #

旭彩网 成。叶片承缸为水平剖分型,中分面用预应力螺栓    高炉一旦加大负荷,或其它冷却条件变化,随时收稿日期:$%%&’%$’$(

旭彩网都有可能发生烧毁轴瓦恶性故障,造成高炉停产损    (%)防喘阀作为高炉憋风或风机持续逆流时失。    迅速排除故障的快开阀,作用非常关键。其主要故

旭彩网    (%)分析增速机轴瓦温度升高的原因是:该    障有:供阀气体不干净和供防喘阀动作气缸的气源轴瓦材质为%&’()*+*,!!()巴氏合金,由镗车和    管路太长堵塞,造成减压阀阻塞,气动工作压力不磨车加工而成,属四油楔动压润滑轴承,轴瓦两侧    够,防喘阀无法关闭,自动开启后造成高炉排风;面加工有四突起倒棱,其作用是减轻启车载荷和形    阀位信号与给定信号不对应,在对阀门工作原理不成一定厚度油膜,轴瓦按承载百分比设%个测温    清楚时,盲目处理造成风机进入安全运行状态。点,并埋设%支测温电偶,最大测温点设在满载时    (#)在防喘阀前后管路中各加一台手动硬密轴瓦水平面下#*-。经分析%+高炉风机增速机轴瓦    封蝶阀,发现防喘阀故障在高炉炉况允许时短时间供油温度在%#,%".,冷却油温正常,其它装配    关闭防喘阀,摘除防喘阀连锁自动动作信号,反吹正确,判断确认由于增速机快轴轴瓦间隙偏小,造    减压阀,保证减压阀后输出压力为/45670%,再检成动压润滑油楔无法形成,使%瓦温升高。    查气动元件和定位器,气动管路可采用反吹或拆下

    (#)针对上述问题,采取有计划停机后对轴    清扫的方法。通过处理对应其给定信号与实际阀瓦瓦口、瓦底刮研,将瓦口间隙加大到!&&/0、顶    位,保证二者相符合。如果经以上处理,防喘阀仍间隙加大到-&/0。轴瓦间隙测定方法是:制造厂    然关闭不到位,应考虑气源压力波动和气缸密封9家测定轴瓦间隙是根据加工成形件尺寸测量后得到    型圈损坏的可能。

 的配合间隙,实际安装时采用压紧轴承盖后用塞尺    #0#$ 静叶位置反馈信号

 或压扁铅丝测量。通过咨询厂家将增速机轴瓦报警    (!)静叶位置反馈故障现象。%&&"年.月%-温度值设为#.".,紧急停机值#!&".(巴氏合    日供-+高炉12/"(!%轴流风机操作工发现风机运金熔化点温度是!%-.)。    行接近喘振线,于是通知高炉工长加风,使风机实

旭彩网    通过刮研轴瓦后,12/&(!!轴流风机配用增    际运行远离风机喘振临界线,高炉工长同意提速机快轴轴瓦温度维持在*".左右,消除了负荷    "4:;风压,当风机工操作微机提静叶角度时,约

    %&*左右,风压突升至!*)4:;,风量增至!""&0#6加大后轴瓦温度进一步升高的隐患。

旭彩网#0%$ 防喘阀    0<+,于是风机工立即采取减静叶,打排风操作。

    (!)防喘阀的工作原理。防喘阀属单作用气    当操作减静叶角度还未来得及打排风阀时,风机防闭式调节阀,它通过气动力关闭,靠弹簧势能自动    喘阀已全开,进入安全运行状态,导致高炉风口全复位快开,主要由3’#"&高精度调节阀和执行机    部灌渣。-+高炉休风%#"0<+。

旭彩网 构组成。其核心执行机构部件有气源组合件、气    (%)对风机工作曲线及运行参数进行分析,缸、定位器、手动机械/大部分,其中气源组合件    认为风机进入安全运行静叶角度计算机显示为包括气源三联体(过滤空气用)、减压阀、电磁换    #)-,而现场标尺为!#0/-,两者不符。对位移变送向阀、空气配管和电气管线组成。气缸由气缸体、   器进行拆检,发现变送器输入轴抱死不能转动,使气缸盖、输出轴及齿轮、带齿条活塞、!%根弹簧    风机静叶角度反馈与实际不一致造成加风时,风及密封件组成(防喘阀工作部件),定位器由信号    压、风量自动升高;而减风时,风机工作在喘振区输入接线盒、零点及量程调节件、凸轮、力矩马    域,防喘阀自动打开,风机进入安全运行状态。达、喷嘴及挡板、位置反馈及连杆平衡阀组成    (#)由于静叶位移变送器采用的是进口产品,(属自动控制部件),手动机械由手轮及蜗轮等部    通过对该产品进行技术咨询,确定使用日期及维护件组成(该阀可手动、自动切换)。    标准,更换期定为一年。利用高炉定期检修停风机

旭彩网    其调试过程是:先接通气源,调整减压阀压力    时间对变送器进行全面检查、校对,便于及早发现至/45670%以上;根据阀门关闭时的位置,固定行

旭彩网    异常情况。

 程标尺牌;调整定位器零点和行程,给定输入信号    #0/$ 动力油压检索信号

/、!%、!)01分别确定阀门开启&、"&8、-"8三    (!)%&&/年-月%.日%&:&&,供!+高炉的个位置。输入信号后如位置不对,可相应调整零点    %+风机运行工况为风压!*"4:;,风量! &#&0#6和行程;反复启闭检验给定信号和开启位置的对应    0<+,电压)##*2,电流#-.1,动力油压!%=:;,情况,最后将定位器和接线盒扣盖拧紧。    其它参数一切正常。%+风机运行至%&:&-机房内))

    河北冶金年第%期突然传出风机停车声音,并伴有停车报警铃声,数    机,即信号检定按三选二,根据以上情况确认停机秒间风机已停机,造成了&’高炉灌风口事故,&’    是由动力油压力开关误动作造成。

 高炉被迫休风"!。查看油压曲线无油压过低记录,    (*)将"’风机动力油系统改进成%个压力表微机画面显示“动力油压过低”造成风机停机。    开关,对停机信号实行三选二可靠检索,并对停机

    (")针对易造成风机停机动力油系统的可能    指令设置延时,保证有一段报警时间避免发生误动因素分析有:动力油压停机时确实太低,动力油压    作停机。在信号不能及时接入微机程序时,现场先系统旭彩网故障,动力油压开关故障。对以上    串接压力开关,撤除自动控制系统故障停机连锁信三点进行了逐项排查。    号,让其暂不参与微机连锁自动停机,只发出报警

    动力油压停机时确实太低,当停机后现场做了    信号。

旭彩网"台动力油泵及蓄能器供油演示实验,演示结果    %),! 供电系统

 为:"台油泵有可靠互为备机功能,能实现压力低    (&)轴流风机对系统供电可靠性要求很严格,于&&"#$时备机自动启动。蓄能器在"台油泵均    在保证供电安全前提下,应减少电网电压波动。风停机后,也能从油压低于&&"#$时向系统供油,   机电气控制低压系统安全供电很重要,炼铁厂轴流可靠供油时间达&%&’"#(,蓄能器功能完全正常。   风机曾多次出现过低压突然断电造成风机停风。系统不符合风机短时缺油造成停机条件,因此排除    "##,年,月&,日因电气操作故障,供&’、"’此原因。    高炉轴流风机由于电气系统高压电取自动力厂&&

旭彩网    动力油压系统旭彩网故障,分析过程为:   万伏变电站,而低压电取自动力厂%),万伏变电旭彩网在系统中的作用是反馈油压信号,并由    站,高、低压供电不是取自同一供电回路,造成高微机记录油压曲线,实现油压低于&&"#$时自动    压电供应正常。当低压电失后电风机自动保护进入报警,低于("#$时风机自动停机。从停机后调出    安全运行而未停机,造成供"’高炉%’轴流风机因的动力油压历史曲线看,动力油压曲线最低时为    低压电失电风机润滑油泵停机,轴瓦损坏的恶性事&&)(""#$,此油压不能造成风机停机,说明变送    故。

 器一直工作正常,因此排除此原因。    "##,年&&月&$日,供&’、"’高炉轴流风机

旭彩网    动力油压系统压力表开关故障:压力表开关作    的低压电气系统主用电源与备用电源互相切换时,用是:测定系统油压低于("#$时连锁停机。而查    造成供&’高炉的"’轴流风机因微机控制-#*电源看油压曲线无油压过低记录,所以根据微机画面显    未及时激活,失电造成主电机运行微机信号消失,示“动力油压过低”原因可直接判断,造成此次    "’轴流风机自动保护进入安全运行状态,&’高炉被风机停机指令的信号来自油压力开关误动作产生的    迫休风*!。

 错误信号。    (")采取措施。在风机运行程序主电机停机

旭彩网    (%)停机分析。停机信号发出过程为:动力    连锁信号中增设延时功能,暂时设定延时%(。定油系统压力开关误动作,造成自控系统故障停机    期检查更换-#*电源。进一步完善供电安全性,&)*信号继电器吸合,形成风机停机连锁回路通    从供轴流风机高压线路接一台"##.,+变压器,作路,风机接到由此形成的停机指令后自动紧急停    为"’轴流风机主供低压电源,保证运行轴流风机机。由于该压力开关属机械动作式仪表,对自控系    高、低压供电的一致性。罗茨风机销售维修18954110001孙经理

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